本文針對某礦倉儲中心立體倉庫控制系統(tǒng)不夠完善而造成的諸多問題,對立體庫系統(tǒng)架構(gòu)進行了分析,提出了優(yōu)化立體庫的實現(xiàn)方案。該方案基于立體倉庫現(xiàn)有硬件系統(tǒng),將立體庫的堆垛機貨叉速度控制方法由梯形速度控制改為S型曲線控制方式,提高了堆垛機的運行效率,減少了機械振動和沖擊;同時,將變頻器加入抱閘控制系統(tǒng),緩解單一的PLC控制造成的抱閘負擔,從而降低其使用故障率,且能節(jié)約優(yōu)化改造的成本。
立體倉庫經(jīng)過多年運行,發(fā)現(xiàn)堆垛機現(xiàn)有的電控系統(tǒng)在運行過程中存在如下缺陷:行走機構(gòu)加減速緩慢,效率低。貨叉運行效率低。機械撞擊大。走行過程中走行輪與地軌撞擊,特別是在剎車及拐點階段。安全性低,主要是抱閘單一、剎閘時間長。
近年來,應用于立體倉庫的電氣元件和電控程序有了跨越式發(fā)展和進步,這就給立體倉庫升級改造留下了極大空間。因此,公司對堆垛機電控系統(tǒng)進行了升級改造,以解決行走機構(gòu)加減速緩慢、效率低、貨叉運行效率低等問題。
三、改進要求
提升堆垛機運行效率。堆垛機的起動、停止進行控制系統(tǒng)更加柔和,減少工程機械振動和撞擊。堆垛機停止行走后,剎車功能配以變頻器的參與,提高了安全性。將堆垛機工作畫面進行提升,使其具有全面的顯示功能,操作進一步簡單,故障提示經(jīng)優(yōu)化后能更詳細。
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